Ayer mismo compré mi laptop exclusivamente para hacer el filtro ya tenía pensado mirar varios en inglés, gracias por el video anillo al dedo que llego... Vuelo 6s filtros apagados y motores fríos vuela genial
@DronesYjuguetes5 жыл бұрын
Tocas esos temas que nadie quiere o puede tocar, eres un crack
@DaddyLion5 жыл бұрын
🤦♂️😂
@korleonefpv59555 жыл бұрын
grasias por el video y toda la info que entregas un datito por si a alguien le sirve en la parte de la compra cada esc requiere una licencia en mi caso tengo 4 drones cada uno con esc independientes en total 16 esc sale mucho mas conveniente que compres el paquete JESC Firmware x 20 en micaso gastare 16 lisencias y me quedaran 4 para cuando se queme un esc y tenga que actualizarlo en resumen da lo mismo si usas esc 4 en 1 o individuales asi me ahorre varios dolares y quede con 4 licensias a favor
@QuadMx5 жыл бұрын
Excelente, gracias por compartir!
@cinvit035 жыл бұрын
Vientos por el vídeo!! Con esto vuelven al juego los esc's blh_s, cierto hay que comprar la actualización pero mejor eso a tenerlos en el cajón. Saludos Ignacio!!
@TopoFPV5 жыл бұрын
Muchas gracias!!! Fácil y rapido
@jeydronefpv5 жыл бұрын
Buenísimo 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
@AsizonFpv5 жыл бұрын
Buen video Ignacio, un apunte, los snippet independientes de cada controladora aun se pueden utilizar, ya que es el mejor sistema de dshot bidireccional para RPM, Dshot basado en temporizadores. Siempre que se pueda evitar dshot bitbang mejor, menos latencia y mejor funcionamiento delos rpm. Un saludo
@QuadMx5 жыл бұрын
Muchas gracias por compartir este buen dato!
@PíldoraInformativaa4 жыл бұрын
Por qué se queda acelerado el Drone? Aun con las palas puestas de queda acelerado
@OmarGimenez5 жыл бұрын
Donde se puede aprender mas en profundidad sobre estos temas, hace poco que comencé con los drones pero me interesa en sobremanera poder aprender sobre la programación y el tunning.
@yuichisaitou5 жыл бұрын
Hola! Quería preguntar que para tener este filtro rpm el esc tiene que tener telemetria? Abrazos
@enriquefabregatplaza99614 жыл бұрын
hola ,gracias por estos supertutoriales, una duda lo hice todo con los racestar aniversario edition 4 in 1,poniendo los sliders a 1,4 y volando en casa(probando) los motores se quedan algo calientes,que puede ser si los imanes son los correctos y segui todo al pie de la letra,la fc es una matek f405
@jeanpaultheking91165 жыл бұрын
Excelente vídeo como siempre Ignacio, y que bueno que tengo los de Blheli_32 y me ahorro la compra del programa jejej, saludos 👍👍
@QuadMx5 жыл бұрын
Afirmativo, yo igual ya migre casi todo a 32.
@jeanpaultheking91165 жыл бұрын
@@QuadMx y también todo a 6s 😍😍😁👍
@DaddyLion5 жыл бұрын
Otra vez muchisimas gracias Ignacio, viendo el vídeo me a surgido una duda con respecto al CLI... en la última parte del vídeo mencionas 3 comandos, primero que pongamos 2 y si están frios los motores ponemos el tercero, pero que pasa si con el primer comando se calientan? como volvemos a dejarlo como al inicio? que tenemos que poner? o en el 3r comando... en general vamos... como volvemos atrás en un paso de CLI? Muchas gracias y ánimos desde España
@SkyMissionsClub5 жыл бұрын
veo que tampoco te respondió, supiste como ?
@DaddyLion5 жыл бұрын
@@SkyMissionsClub solo era una duda y no, no han sabido mas que decirme que reset
@Ashvard5 жыл бұрын
A mi tampoco me mantiene los motores funcionando si cambio a CLI. Pero según los de UAVTech, desde la pestaña "motores" (OJO, en el configurador 10.6.0 y beta 4.1), cuando los ponemos a funcionar, ahí también se indica el porcentaje de error (en caso de haber). Es simple, debajo de cada sección de cada motor, os indicará las RPM y abajo de estas con una "E", el porcentaje de error. Dejadlos moverse durante unos segundos o algún minuto y ya vereis si tenéis o no errores.
@QuadMx5 жыл бұрын
Muchas gracias por compartir esa información!
@raul45815 жыл бұрын
Eres un fenomeno 💪
@Mrmaekoo5 жыл бұрын
Hola Ignacio, e seguido tu tutoría para instalar los filtros rpm en una geprc aio y todo perfecto, 0% de errores pero los motores y la placa se calientan muchísimo, que puede ser? Sale hasta lo típico de core 72 en el osd
@QuadMx5 жыл бұрын
No me ha pasado, con que controladora es? Para ver si alguien lo ha reportado o si no para reportarlo.puedes ir a cli y poner diff all y copiar el texto aquí, para el reporte. Saludos
@Mrmaekoo5 жыл бұрын
@@QuadMx es una aio de geprc, te pego el diff # diff all # version # Betaflight / STM32F411 (S411) 4.1.0 Oct 16 2019 / 11:57:34 (c37a7c91a) MSP API: 1.42 # manufacturer_id: MTKS board_name: MATEKF411 custom defaults: YES # start the command batch batch start # reset configuration to default settings defaults nosave board_name MATEKF411 manufacturer_id MTKS mcu_id 004600373437511632363736 signature # resources resource I2C_SCL 1 B08 resource I2C_SDA 1 B09 # map map TAER1234 # serial serial 0 8192 115200 57600 0 115200 serial 1 64 115200 57600 0 115200 # aux aux 0 0 0 1700 2100 0 0 aux 1 0 1 1700 2100 0 0 aux 2 13 2 1700 2100 0 0 aux 3 35 1 1700 2100 0 0 # vtxtable vtxtable bands 6 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 0 vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 0 vtxtable band 4 RACEBAND R CUSTOM 0 0 5732 5769 5806 5843 0 0 vtxtable band 5 IMD6 I CUSTOM 5732 5765 5828 5840 5866 5740 0 0 vtxtable band 6 L C CUSTOM 5362 0 0 0 0 0 0 0 vtxtable powerlevels 4 vtxtable powervalues 25 100 200 400 vtxtable powerlabels 25 100 200 400 # master set gyro_sync_denom = 2 set gyro_lowpass2_hz = 350 set dyn_notch_width_percent = 0 set dyn_notch_q = 250 set dyn_lpf_gyro_min_hz = 280 set dyn_lpf_gyro_max_hz = 700 set dshot_burst = OFF set dshot_bidir = ON set motor_pwm_protocol = DSHOT300 set yaw_motors_reversed = ON set small_angle = 180 set deadband = 3 set yaw_deadband = 3 set pid_process_denom = 1 set osd_rssi_pos = 2476 set osd_tim_2_pos = 2485 set osd_mah_drawn_pos = 2435 set osd_avg_cell_voltage_pos = 2466 set osd_esc_tmp_pos = 33 set osd_esc_rpm_pos = 0 set debug_mode = GYRO_SCALED set vtx_power = 4 set gyro_1_align_yaw = 1800 profile 0 # profile 0 set dyn_lpf_dterm_min_hz = 98 set dyn_lpf_dterm_max_hz = 238 set dterm_lowpass2_hz = 210 set iterm_rotation = ON profile 1 profile 2 # restore original profile selection profile 0 rateprofile 0 # rateprofile 0 set roll_rc_rate = 105 set pitch_rc_rate = 105 set yaw_rc_rate = 105 set roll_expo = 40 set pitch_expo = 40 set yaw_expo = 40 set roll_srate = 80 set pitch_srate = 80 set yaw_srate = 80 rateprofile 1 rateprofile 2 rateprofile 3 rateprofile 4 rateprofile 5 # restore original rateprofile selection rateprofile 0 # save configuration save
@wildronfpv41605 жыл бұрын
Hola Ignacio como siempre muy buen video bien esplicado tenia dudas de instalar este nuevo programa. Una pregunta con los vtx que tienen smaraudio que hay que hacer para que los reconozca e escuchado de muchos compañeros que no les funciona que tan cierto es
@QuadMx5 жыл бұрын
Si he escuchado que varias personas han batallado. En muchos casos lo único que hay que hacer es poner bien los números de la potencia del VTX... como TBS no estandarizo eso y tienen muchas variantes, dependiendo del vtx que tengas es lo que necesitas poner. Si de la pagina que puse copias 2.1 por que tienes 2.1 y no funciona, intenta con 2.0, 1.0 o alguna de las otras versiones que vienen. Parece ser que tbs dentro de las mismas versiones tiene configuraciones diferentes por lo que han estado agregando por vtx de tbs especifico. Dado que yo no tengo tbs, no te puedo confirmar al 100% que esto funcione. Aquí esta algo de la discusión inicial al respecto: github.com/betaflight/betaflight/pull/8276 Saludos
@jjdsolar5 жыл бұрын
Muy bueno el vídeo, funcionaría con una controladora f3, o mejor me quedo en un firmware más antiguo. Hace tiempo que no miro y hay mucha información nueva, que video o configuraciones me recomdarías para una F3?, un saludo, genial el canal.
@VictorRodriguez-kr9pr5 жыл бұрын
✌️😁👌
@ernestogalban25975 жыл бұрын
Muy buen video, mi pregunta es, hice todo tal cual en el video, solo que cuando voy a los slider lo puse primero en 1.4 y ya desde ahi los motores se ponen casi calientes (es un cinewhoop) luego baje a 1.3 y igual tibios, nunca estan frios. Por lo cual creo nunca voy a poner los slider al maximo. Que me aconsejas. Tambien te digo tengo 0 problemas en los paquetes. Motores nuevos iflight 1407 3600 kv xing.
@QuadMx5 жыл бұрын
Si cambiaste el número de imanes que tiene el motor, según yo en ese tamaño de motor son menos imanes. Saludos
@ernestogalban25975 жыл бұрын
QuadMx Drones si tenia los numeros de imanes mal, ya lo arregle y mejoro la cosa pero igual nada de estar frios, tibios. Gracias
@QuadMx5 жыл бұрын
@@ernestogalban2597 Como es un motor pequeño es probable que no estén fríos, similar a como los tiny whoop siempre están ardiendo. Ya que no alcanzan a discipar tanto calor. Pero mientras estén igual de frios/calientes solo con el filtro rpm y el resto apagado en comparación a todos los filtros prendidos, es una gran mejora. Ya que prácticamente tu propwash va a desaparecer. Saludos
@SkyMissionsClub5 жыл бұрын
Hola, el drone se comportaba de maravilla hasta que llegue a este comando set gyro_lowpass2_hz = 0 (el ultimo) y ahora no despega, solo va a rebotones, sabes como deshago este ultimo comando ?
@QuadMx5 жыл бұрын
Si, en los filtros (donde están los sliders) aciva El que dice Gyro lowpass 2 Saludos
@SkyMissionsClub5 жыл бұрын
QuadMx Drones muchas gracias, aunque no funcionó, estoy configurando todo desde 0 porque a la mitad del throttle el drone nisiquiera despega.. lo extraño es que nisiquiera se calentaron un poco los motores como para haberlos quemado..
@santanafpv39275 жыл бұрын
Hice todo lo que comentas en este video, pero al darle a motor en beta uno de los motores no va a la vez de los otros... por qué puede ser? He de decir que mis esc no tienen telemetría, no sabía ese dato cuando me puse a hacerlo lo supe al final.
@QuadMx5 жыл бұрын
No importa que no tengan telemetría (los que tienen el cable extra) mientras tengas el firmware en los escs, con eso le agregan telemetría al Esc normal. Mientras no tengas error mayor a 1% o algo atorado en el motor, no debe haber problema. Los PIDs compensan esas tolerancias de fabricación que hacen que los motores giren a diferente RPM con la misma señal. Saludos
@carloseduardotorresg5 жыл бұрын
Donde se puede encontrar o pedir baterías lipo en México? Alguien sabe
@ho-xo8my5 жыл бұрын
Hola! Has probado el emuflight? No te pido un vídeo :) pero hay quads a los q le va demaciado bien. Gracias por los vídeos Master!
@QuadMx5 жыл бұрын
No lo he hecho, viendo los números no debe haber mucha diferencia. Pero igual y la siguiente semana que voy a estar más tranquilo lo pruebo. Eso sí te puedo decir, ningún filtro de emú supera al filtro RPM. Saludos
@ho-xo8my5 жыл бұрын
@@QuadMx El problema que tengo con el RPM es q igual tengo que tuniar los quads a fondo para lograr un sensación buena no me refiero a propwash si no al stick-feel, no sé cómo explicarlo la sensación q me ha dado el emu en 2 quads es muy buena puede q solo sea un buen setting default o q Vaya bien a ciertos quads pero vale la pena probarlo
@josecarloshurtado76295 жыл бұрын
@@QuadMx esa cosas hay que decirlas, habiendolas probado,,,,,, podrias cambiar de opinion , te en cuenta que RPM FILTER no filtra el Dron, filtra sobre motores, mientras que el EMU filter, si filtra sobre el conjunto
@QuadMx5 жыл бұрын
@@josecarloshurtado7629 Estoy de acuerdo hay que probar. Dudo mucho que sea mejor en cuanto a manejo de propwash por la simple naturaleza de los filtros que se usan (un notch filter como el del filtro RPM tiene un delay de ~1/4 del tiempo que kalman, pt1, etc). Pero tal vez si se siente mejor por la manera en que manejan feed forward, tpa e iterm
@josecarloshurtado76295 жыл бұрын
@@QuadMx si no te digo que no, de hecho manejan totalmente diferente eso, por eso comentaba en no habilitar esas opciones conocidas del betaflight y que aparecen en emu, pero que no hay que usar,,, ni antigravitu ni F, ni iterm relax,, los han sustituido por emu boost , emu limit, i decay y father pid (dejando las opciones por defecto sin tocar vuela bien,, yo quizas solo probaria a pasar al w a 48 y q a 2500, si se hace un vuelo tipo Freestyle
@santanafpv39275 жыл бұрын
Por cierto el snippet no puedo copiarlo porque me aparece que en beta 4.1 no es necesario, quizás sea por eso...
@QuadMx5 жыл бұрын
Tal vez, con la configuración que les doy de Dshot300, gyro y pid a 4k. Activar comunicación bidireccional, con eso queda
@santanafpv39275 жыл бұрын
@@QuadMx gracias por su respuesta y eso ya lo hice, pero sigue igual... gracias por sus videos.
@llovet_fpv4365 жыл бұрын
¿Como se hace para blheli32? Como siempre un crack🤙🤙🤙🤙🤙🤙
@fastfrank615 жыл бұрын
Muy facil mirando el vidio de BL Heli 32 que salen varios :-)))))))))))))))))))))))))))
@DronesYjuguetes5 жыл бұрын
Y Dshot se queda en 300 definitivamente?
@QuadMx5 жыл бұрын
Lo podrías usar en dshot600 con 8k/4k y si no te causa problemas, asi lo usas. Si no te funciona bajas a dshot300 con 4k y 4k. Saludos
@chicharobill5 жыл бұрын
Hola Nacho... ¡excelenete video como siempre!... Oye, tengo una duda... ¿cómo puedo lograr que los motores sigan girando cuando me voy a CLI?... en tu video se ve claramente que quedan girando y por eso puedes hacer la revisión de la pérdia de paquetes, pero yo cada que entro a CLI se me apagan los motores :( ¿De plano estoy muy wey?... ¿qué me salté? ya intenté activando modo experto y Auto-conectar en BetaFlight, creyendo que eso lo resolvería. ¿Alguna sugerencia? Mil gracias!
@josuerand5 жыл бұрын
Pudiste encontrar una solucion a eso ? ahi mismo me quede
@CrazyKwad5 жыл бұрын
Más o menos... lo que describí me pasó con un BLHeli_S... pero después hice configuración en uno BLheli_32 y ahí funcionó exactamente como en el video de Nacho... no he probado más Blheli_s... pero cuando lo haga comentaré si me pasó lo mismo. Salidos!
@elcoleccionistadedrones90325 жыл бұрын
Bravo!!!
@apollodorusII5 жыл бұрын
Hola amigo. Intente configurar el filtro (tengo unos ESCs 4in1 blheli32) con tu vídeo anterior y no me funcionó. Podría ser que no se pueda si tienes luces LED directamente entre el motor y los ESCs????
@QuadMx5 жыл бұрын
Hola, Que fue lo que no te funcionó? Ya no arma el drone? Tiene muchos paquetes inválidos?
@apollodorusII5 жыл бұрын
@@QuadMx cuando conecto la batería empieza la música de los escs pero no acaba la melodía. En betaflight si me entra y si desconecto el filtrado por rpm , todo bien otra vez.
@QuadMx5 жыл бұрын
@@apollodorusII que controladora de vuelo tienes?
@apollodorusII5 жыл бұрын
Una mamba f4 mini. Pero no la tengo con sus escs , x que no eran blheli32
@juliocesarpaz64295 жыл бұрын
bueno ya creo que voy a poner 4.1 jajajajaj le tenia un miedo ...nada brother un saludo