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ボクスターのエンジン整備6.1 エンジン内部の問題を紹介(バルブガイド摩耗、クランクベアリング摩耗)【ポルシェボクスター45】
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ボクスターのエンジン整備16 エンジン完成【ポルシェボクスター56】
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ボクスターのエンジン整備10 インターミディエイトシャフトの加工【ポルシェボクスター49】
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Жазылу 338 М.
Ma-san Garage
Күн бұрын
Пікірлер: 129
@niihiro2009
2 жыл бұрын
樹脂のテンショナーガイドは割れる宿命だから、組んでから割れるよりも、組み込み前に割れて劣化が判明しただけでも天の助けですよ。
@100sbox3
2 жыл бұрын
元マシニング工ですが・・・超硬を使うのってアルミと鋳物くらいのもんですよ・・・。 硬ければ硬いほど割れやすくなるので。鉄でしたら普通はHSS(ハイスピードスチール)ですね。
@_siina_
2 жыл бұрын
超硬ドリルだとしたら回転数不足かと思います ドリル作ってるメーカやミスミなどのサイトなどに切削条件がありますので計算したほうが良いですよ
@nitarikujila
2 жыл бұрын
旋盤で切粉をブラシで落とすときに、左手でやると腕が巻き込まれやすいです。 腕がもげてしまいます。 必ず右手でするようにしましょう。 見間違いでしたらごめんなさい。
@zuioutatemizo8954
2 жыл бұрын
きっと焦らず少しづつ確実に進めなさいという天の声です。
@長谷川昇市-s2i
2 жыл бұрын
旋盤作業は冷や汗ものでハラハラドキドキですよ、ご安全に!!
@長谷川昇市-s2i
2 жыл бұрын
旋盤の切削油はてんぷら油が良いみたいです、有機なので安全みたいですプロップマンチャンネルではなしてましたよ、
@nohara0830
2 жыл бұрын
落としたら割れる程度まで劣化していたと考えれば良いような。気づかずに組付けづに良かったですよね。
@rami5ful
2 жыл бұрын
日本製の代替品は安いけれど精度・耐久性共に純正品以上だったりします。 また、使われている部品が実は日本製で海外へ納入されていることありますね。
@ちゃんきん-i5s
2 жыл бұрын
失敗しても、すぐパーツ探せるとこほんとすごい。
@quickrepair
2 жыл бұрын
硬い鋼材は、回転数を上げるといいと思います。完全に回転不足です。三倍くらい上げて下さい。もっと上げてもいいです。超鋼刃物は基本高回転仕様です。
@inutama7378
2 жыл бұрын
六角棒の3mmで貫通出来て良かったですね。 片側から3mmで10d位、貫通した場合、反対側は中心から、0.5〜1mm位ずれるので気をつけて下さいね
@MS-FREEDOM
2 жыл бұрын
お疲れ様です 組み立てって楽しいですよね~ モリブデンスプレー便利ですが、流動性が少ないので狭部への浸透効果が弱いような気がします。モリブデンの粒子がせん断/潤滑しつつ動いたら戻ってこないかもしれません。
@keisku5461
2 жыл бұрын
落ち込まないでください!体が無事で何よりです。部品は買えば済む!体はオンリーワンですから。切が悪いかもしれないですが、一休みして切り替えていきましょう。
@ぎやこー
2 жыл бұрын
前半でベアリングの件で400円か20万円かと驚いていたら、ラストでまさかの50ドル出費とは。。。 他の方もおっしゃってますが、組んでから壊れるよりも良かったと思います。 あとのコメントは、『ドリル警察』の皆様にお任せいたします
@KWK43L71
2 жыл бұрын
簡単に割れるのは経年変化とエンジン内部の環境で劣化していたからです。 組み立ての早い段階で劣化部品が見つかったので良かったのではないでしょうか。 古いバイクでもよく樹脂が硬化して端が欠けています。 でもトラブル発生の撮れ高は減ってしまったのでこの点だけは残念ですね。
@V1250-d5e
2 жыл бұрын
海外に 外付けのオイルポンプを使って インタミを潤滑するキットが出ているので これは純正オイルポンプをそのまま有効に使う良い手段 よほどハードにサーキットを連続走行して何万キロも走るとかじゃない限り有効な工作だと思う
@V1250-d5e
2 жыл бұрын
あと たまたまオイルシールがイカれてオイルポンプ側からオイルがインタミ側にまわってた個体のインタミが 無事な事例があるから やっぱりベアリングのオイル潤滑は有効 (ノーマルはシールドベアリングでグリスのみ)
@num_code
2 жыл бұрын
3mm以下の深穴あけは結構大変なんです。 大抵は横に逸れたりしますから センタードリルも30度(60度かw)で研いだらハイスのドリル同様普通に使用できますょ。 深穴用の切削油は水で薄めるタイプでシャバシャバのが良いです 保熱量は低くすぐ揮発しますが、冷却能力は高い (すぐにドリル抜くので問題なし)
@はらたいら-p8o
2 жыл бұрын
なんでもいいけど、袖巻き込まれない様に気をつけてね
@田舎ゴーゴー
2 жыл бұрын
まーさん、お疲れ!色々細かい処を加工したことが上手く行きますように! 樹脂製のチェーンガイドレールは破損しなくても新品に交換しとかないと!
@takada9600
2 жыл бұрын
自分も表面が硬くってエンドミルが食わないときに普通のハンドルーターのダイヤモンドビットで表面を削って解決したことがあります。あと、ただの話で、このオイルポンプの駆動軸には全く当てはまらないと思いますが、もっと力のかかるシャフトに開けたオイル穴にちょっと寸法の大きい硬球を通して、穴の内部を強化しておいたことがあります。先輩にやっておいてって言われたので効果のほどはその頃の自分にはわかりませんでした。すみません、ただの関係ない話でした。
@deepspecter3417
2 жыл бұрын
治具の読みはちぐではなく英語語源のJIGジグです。
@omya443
2 жыл бұрын
焼き入れ鋼は超硬じゃ駄目でしょう、ちょっと高いけれどもタングステンカーバイド製のドリルが良いですよ。 ベルト掛けのボール盤で使用できないのと、自分で研ぎ直しは出来ませんが工具屋に出せばやってくれます。 出来れば加工前に材料の種類とHRC硬度を確認して於くと刃物の選択の参考になります。
@甲斐二三男
2 жыл бұрын
硬い物の加工は回転速度を落とした方が上手く削れると思います。
@無事故が大事安全第一
2 жыл бұрын
お疲れ様です。私は、既にダメージを持っていたのだと思います。ついてるって思う事にしましょうよ。頑張って下さい。
@KOBA-KAN
2 жыл бұрын
なかなか見応えありましたし、これからも結構核心的な作業が続くので楽しみです。
@gontlab3683
2 жыл бұрын
クラシックカーディーラーズでも997のインタミシャフトやってましたね。 エンジン内部も傷だらけでした。
@toshibo7735
2 жыл бұрын
順調過ぎてはアレなので、アクセント的にさてはわざと落としましたね。さすがはまーさん、芸が細かい。
@hiruandon0306
2 жыл бұрын
旋盤に付いているんだから端面削るのそこでやったら楽ですよ。 旋盤で削るのもよし、グラインダーを使うもよし
@おとこのDVD
2 жыл бұрын
しゅごい。しゅばらしい。ぐうの音がでるはずはないです👍。
@56513haruka
2 жыл бұрын
ドンマイです 部品来たら切り替えて仕切り直しで行きましょう
@梅太郎才谷屋-h2c
2 жыл бұрын
まあトライ&エラーで一歩づつ進みましょう‼️
@masatoshima4712
2 жыл бұрын
これでしっかりエンジンが回ったら、感無量でしょうね!
@植木野安富
2 жыл бұрын
どんまい👍お疲れ様です👍
@mitsurumatsuo4587
2 жыл бұрын
まーさんはチェーンテンショナー付近のパーツを壊して凹んでいましたが…視聴者は誰も気にしないと思いますし、落として割れるぐらいのパーツなら事前に交換することになってよかったのではないですかね?良くも悪くも最近のまーさんはプロメカニックみたいと思っていたので、まーさんがよく言う「まーさんは素人」らしくて個人的にはホッコリしました。ある意味ではまーさんの失敗は視聴者の楽しみの一つ。次回は加工に出していたピストンなど色々組むことになりそうな感じなので楽しみにしていますよ。
@horiuchi3
2 жыл бұрын
気を落とさず頑張って下さいね! 引き続き応援しております!
@くもじい-f7c
2 жыл бұрын
“このまま組み込むと近い将来エンジンに致命的な損傷を与えるので取り替えなさい” というポルシェの神様からのメッセージです。
@gentukinisyu
2 жыл бұрын
いよいよエンジンの組み立てが本格的になってきましたね!楽しみです
@fushikizz
2 жыл бұрын
治具は「ちぐ」でなく「じぐ」です。英語のjigの当て字 正確にはパイプフレームのようなものを組むときに寸法どおりに正確に組めるようにする型のものです。こんな面倒なことをしなくてもインターメディエイトシャフトのどこかに穴をあければいいんじゃないですかね。別にポンプからでなくてもクランクケースからの油煙だけで十分だと思う。
@mr.t5726
2 жыл бұрын
さすがまーさんw 期待してる訳ではないけど動画的には最高の落ちでしたw ナイス!! 一本動画多く見えるじゃないですか。
@ツゲツゲ-z1b
2 жыл бұрын
あとミシンさえ覚えてしまったらまーさんはグッサグサの草ヒロからでも車起こせる無敵の車系ユーチューバーになるのでは…? それくらい作業範囲の進化が凄まじい、感嘆の一言。
@まっくべい
2 жыл бұрын
ドンマイですよ、まーさん! ワタシも異業種の技術者ですが、今回のまーさんと同じよーなシチュエーションでの失敗は多々あります!(冷や汗) ワタシの失敗は、ケアレスミスが原因ですが、致命的な案件で、自分のあまりの情けなさと不甲斐なさに自分の顔をドついてしまい、それがキレイにアゴに入ったのか脳震盪を起こしかけた時もあります! 本当の実話です! 今回のまーさんの失敗は、遅延はするでしょーが、致命的な失敗ではありませんよ!あるあるです! 納期も無いんだし、ドンマイドンマイ!
@伊藤俊一-m9m
2 жыл бұрын
まーさんお疲れ様です。様々な工夫をこらしてトライするのですから、予期せぬ事も発生します。ですが持ち前の知恵とファイトでいつも克服しているまーさんだから大丈夫です。めげずにエンジンを完成させてポルシェボクスターの走行まで頑張って下さい。
@のどごし-t2t
2 жыл бұрын
生きる元気が湧いてくるなぁ
@TheShue777
2 жыл бұрын
ドンマイ!ドジっ子は萌え要素!!w 旋盤は専門チャンネルがあるくらい奥深い領域ですね(^^)/
@月の暇人
2 жыл бұрын
センターに穴あけする困難さより表面に溝掘る方法ではだめなのかな? パーツがピッタリ面合わせしてないとオイル漏れする?
@charlie777m
2 жыл бұрын
表面をグラインダーで削るのであれば、旋盤のバイトで表面を切削してもいいと思いますよ。 個人的にセンターに超硬ドリル付けるのは折れると大変な目に合うので、1本売りのコーティングのしてあるハイスドリルがいいと思いますよ。 センタードリル→φ3ドリル(ドリルのミゾ無視して15mm位の長さで掴んでガイド穴加工)→φ3ドリル(貫通する様に長く掴む)がいいと思います。
@小林一郎-w3t
2 жыл бұрын
頑張ってくださいね!
@mimaburao99
2 жыл бұрын
まーさんの落ち込みが半端ない。これはちょっと気分転換が必要かもしれない。
@プリンちゃん-v2z
2 жыл бұрын
素晴らしい〜。 あとCBR楽しみにしています。
@thomasleftwite
2 жыл бұрын
六角ピンの穴加工、ねじり剛性低下は問題ないでしょうか。 最後はまーさんにしてはめずらしいミスでしたね、作業ご安全に。
@jboy117
2 жыл бұрын
まーさん。お疲れ様です。 仕方ないですよ。前向きにいきましょう。
@こじまみのる
2 жыл бұрын
今回作った六角棒を通過したオイルはどこからインターミディエイトベアリングのボール列にオイルが出て来るんですか? 最後に折っちゃったチェーンスライダー、材質はベークライトですか?
@sakasaka18
2 жыл бұрын
とても参考になりました。ありがとうございます。
@rw9806
2 ай бұрын
自己責任ですから大丈夫です旋盤加工も検索すれば色々出ます、今は良い時代だ。
@kazuhikoshiote3366
2 жыл бұрын
ちょっと予定な一言かもと思いましたが。治具は英語の Jig(発音はジグ)に漢字を当て字したものなので発音は「ちぐ」ではなくて「じぐ」なんです。「ちぐ」って聞くと僕ら年金世代は今は使はなくなった「痴愚」って差別語に聞こえてしまうんですね。
@mevius6591
2 жыл бұрын
動画の最後にルナちゃんが「まーさん何やってんの?」と突っ込みが入ってるかと ちょっと期待したんですがw
@riteman1004
2 жыл бұрын
ドリルの破滅の音がしましたね。 巨人の星みたいですね。
@num_code
2 жыл бұрын
超硬素材が割れる音は派手ですが結構ドライです。 ギギギギーガキーーンじゃないんですよね。 パーンって感じかな?(伝わらんでしょうけどW)
@伸治-c7r
2 жыл бұрын
ハイスのセンタードリルでは難しいやろな、さらに他の方も書かれますが、超硬ドリル゛その経ならもっと回転上げなあかんよ、
@nh2511
2 жыл бұрын
ドイツのプラスチックはそんなもん。
@HFvista
2 жыл бұрын
しかし、何故か高価!
@unapace
2 жыл бұрын
ちぐ?じぐ・治具
@sansazae8455
2 жыл бұрын
毎回拝見してますがここまで手を掛けてあげないと破損の恐れがあるエンジンって素晴らしいですね😂
@owaritei99
2 жыл бұрын
エンジンのパーツが、 そんなに簡単に壊れていいのだろうか。 疑問です。
@遠州石松
2 жыл бұрын
通常はベアリングのアウターレースにメーカー名が刻印されていると思うのですが、動画では確認できません。 どこ製だったのでしょうか。日本の上位2社以外の製品ですと寿命は最低でも一桁劣ると思います。
@遠州石松
2 жыл бұрын
部品の購入はミスミさんの方が高品質な品揃えがされていると思います。逆にモノタロウさんの様な粗悪品は扱って おりません。個人販売はしていまんせんが、まーさんガレージさんは法人ですので購入可能です。鉄、アルミ等の 材料も各規格品が必要な量だけ入手可能です。ご存知でしたら失礼致しました。
@TME318
2 жыл бұрын
ドリルの2番取りましたか? キリコ出てないですねー
@Skyscraper1962
2 жыл бұрын
この動画の最後にやっちまったね。 まるでクールポコのコントに様な・・・
@tik888
2 жыл бұрын
まーさん、どんまいデス! 着実に前進しています👌 応援してます🍀
@Osaka_1101
2 жыл бұрын
あれだけワークを掴みかえたのに、うまく貫通しましたね。 かなり精度良くセンタ出し出来てたんでしょうね。 やっちゃいましたねー。 どうにもならない事だとわかっていても、元の姿に合わせているところは、なんとも言えない無念を感じます。
@山田和夫-m3i
2 жыл бұрын
すごい技術ですね
@ba5r33gg3p
2 жыл бұрын
ベアリング安上がりで良いなぁ たぶん毎回、治具(JIG)はじぐって読むんだよって書き込み有るはずなんだけど、ちぐと読むまーさん良いなぁw
@saichi5739
2 жыл бұрын
最初何言ってるか分かりませんでしたね~☺ それとも濁音にしない業界もあるのかしらん🤔
@きみちゃん-l7k
2 жыл бұрын
こんばんは!(錦鯉的に) インターミディエイトシャフト加工のくだりは、なかなかのアイディアと思います。 これでオイルの潤滑量が増えればしめたものです。 ポルシェにアイディアも売れるのではないかと・・・・ いつもかなり完璧なのに最後に部品を壊したまーさんの嘆きに人間味を感じました。(笑) これからも楽しい動画の提供、期待しています。
@inoppe_works
2 жыл бұрын
お疲れ様です。ポルシェのエンジンは詳しくないですが、まーさんの改良エンジンがどうなっていくのか、とても興味深いです^_^
@前田道明
2 жыл бұрын
超硬ドリルは 粘りが無いので折れる時は、あっさり折れるので辛いですね。樹脂製品は見た目が良くても 劣化してる時がありますね。
@浩一平田
2 жыл бұрын
敷居の高いような気がするポルシェのエンジン。改良アレンジするまーさん、カッコいい! オイル流路の穴を掘ったなら自分だったらテーパー加工すると思うんですが、まーさんはオリフィスの意味合いでされなかったのでしょうか…?
@rf6526
2 жыл бұрын
旋盤は主軸が回って無かって段取り中でも手袋は外したほうがいいと思うんです。
@naoyukisasanami
2 жыл бұрын
このシリーズビデオはアメリカでも回りそうですが
@youtsubanokuroba
2 жыл бұрын
良く知りませんが、旋盤用のオイルを使っておられるのかしら?スプレーオイルは揮発性が高いので向かないとか?万有引力。。。「下に何か敷いてやってれば」って思う事ありますね。自分は塗料を良くこぼす。
@i_Ring
2 жыл бұрын
旋盤買った時に、水溶性の切削油を大量に貰ったみたいな話してたのでそれ使ってると思いますよ。
@zunkun0523
2 жыл бұрын
ボクスターのインタミのベアリングってシングルロウでしたっけ それともダブルロウ? 80,000kmの996に乗ってますがシングルロウでリコール対象外の車輌でした。
@dragonfly4796
2 жыл бұрын
テンショナーも劣化していたハズ。要交換だったと言うことで。
@Micky-jf7hx
2 жыл бұрын
まーさん、ドンマイ!😅コツコツ行きましょう!
@朝日太郎-m5s
2 жыл бұрын
ボンデックの出番だ
@シゲ777
2 жыл бұрын
ドンマイ、ドンマイ。
@kenkotojp
2 жыл бұрын
スズキのCCISみたいですね!
@yotuasinabeyan
2 жыл бұрын
あーー(/--)/同世代ですけど良くわかります。あーやっちまった、ばかりです。めげずに頑張って下さい(^-^)/
@sn-fh2qf
2 жыл бұрын
旋盤は気軽に扱える代物ではないです。 他の方もコメントしてますが、最低安全面と動作原理の部分は、きちんと取得し扱うことをお勧めします。
@たかはし-w3u
2 жыл бұрын
さすが まーさん ねたも同時進行
@湯-s4b
2 жыл бұрын
修理中に誤って樹脂製のチェーンガイドレールを破損した男がいたんですよぉ~ なぁ~にぃ!?やっちまったなぁ!男は黙って新品交換!
@gaku2012rs
2 жыл бұрын
旋盤回してると なんかエンジン太郎さんみたい オイル塗らないのね 日本にはプラリペアがあるじゃないか・・なんてね
@jundia777
2 жыл бұрын
シャフトの強度が下がってるのが心配なところですね
@katsudon2057
2 жыл бұрын
14:32 アーノルド・シュワルツェネッガーかと思った
@shin-ko1701
2 жыл бұрын
欲張りまーさんw。動画のネタとしては面白いけど作業効率は悪くなりますね。
@宏明-p4u
2 жыл бұрын
お疲れ様です❗テンショナーガイド壊れちゃいましたね😢 あれだけ慎重にやっていて壊れたのですから仕方ないです。最後のため息が、すべてです! まーさんを応援したくなる事件ですが、まーさん自身はダメージを受けているので、心配です( ;∀;) 次の動画では、順調に作業が進むことを願いまして!!頑張ってください゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚
@tora0418
2 жыл бұрын
プラリペアで直せそうな気がします。
@ヘタレ-l7m
2 жыл бұрын
ベアリングは許容回転数をクリアーしてるんですか?
@ニコトージ
2 жыл бұрын
軽トラ買うなら今度のダイハツ、ハイゼットが最高だと思う。ダイハツの凄いやる気、ミッションもCVTになったし、ダイハツはタントのCVTでミソつけたが、でもCVTの故障では無くリバースギヤのトラブルだった、ダイハツは過酷な耐久試験をするので有名だがリバースのテストが抜けていた、今回のCVTは徹底した改良で恐らく40万キロ以上の耐久性がある様だ、CVTの負担軽減する為2速化して耐久を引き上げたそれはもう乗用車では実績を積んでこれならという事でトラック、バンに採用して来た、やる気満々、儲からない軽トラに及び腰のスズキと対照的です。鈴木にも頑張って欲しい、ダイハツが軽トラ様CVTをスズキに提供するかもしれないらしい。
@samuel1956sky
2 жыл бұрын
こういう時、壊した部品を元通りの状態にくっ付けて見て、思わず溜息ついちゃいますよねぇ。 元通りには絶対戻せないんだけど…。
@age49sai54
2 жыл бұрын
ファイト(p`・ω・´q)です。
@イシカワテッペイ
2 жыл бұрын
猿も木から落ちる、ですね
@3ijolfjgio
2 жыл бұрын
素朴な疑問ですが、作業台は木製ですが、モリブデンスプレーで汚れた部分はどうやって掃除するのですか?そのままですか?
@篠笛神楽
2 жыл бұрын
まーさんドンマイ!
@teru9014
2 жыл бұрын
旋盤の回転が遅すぎです
28:08
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